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制造和发动机总装、试车,工作量占全机的60~70%。此外,工厂还陆续承接涡喷6、涡喷13发动机零部件的生产任务!”

    他略带激动的向林强生等人介绍道:“涡扇8项目是于72年底上马的,为解决人才问题,市航办商请三机部从部属滨城、沈.阳、成.都、西.安等航空发动机厂调入了专业技术人员74人。”

    “涡扇8发动机由1270多项部件组成,当时整个工程坚持以‘国产为主,进口为辅’的原则,开展全国大协作。仅上.海的参与单位就有50多家,如航空机械厂是生产发动机叶片的专业厂,承担着27种叶片的制造。发动机整体部件的生产定点厂有上.海先锋电机厂、上.海电工机械厂、上.海油嘴油泵厂、上.海汽车齿轮厂等9家单位;叶片生产有3035工厂、上.海汽轮机厂、五一电机厂、人民电机厂等8家企业;锻铸件生产有上.海重型机器厂、上.海电机锻造厂等16家单位。

    在发动机研制中,我们航发厂和上交大、上飞研究所等单位,共同开发了12项新材料,攻克了钛合金焊接、等离子喷涂、真空钎焊等数十项新工艺。

    75年6月我们仅用了10天10夜就完成总装,又一个月成功启动点火。至1980年底,发动机主机的研制人员就已达到了3232人,其中工人就有2062人,技术人员609人,初步形成了一支民用航空发动机的设计、制造队伍!”

    林强生震惊不已,没想到一家航空发动机厂从无到有,短短十年时间就建立起来了。而且他还了解到,整个上飞就是在这十年间,由一家飞机检修厂,发展成为了一家能够制造像运10这样的大飞机的航空企业!

    航发厂经过近10年的不断扩建,后期又增建了电解加工、涡轮叶片加工、精密铸造、锻造和表面处理等5个主厂房。另有动力站等配套设施共9项。

    虽然与国外欧美飞机制造强国比不了,但是这种规模在国内已经算是顶尖的了。

    精密铸造和锻造是生产叶片毛坯的车间,主要设备有25公斤真空熔炼炉、200公斤熔炼炉、50公斤硅整流非真空熔炼炉和100吨米高速锤等。

    电解加工和涡轮叶片加工厂房组成涡轮导向叶片机械加工车间,主要设备有电解机床、直径1600毫米立车和直径500x5000毫米车床等大型设备。

    理化试验室已投产的项目有,x线探伤、超声波探伤、高温持久试验、高温拉伸试验、低温试验、金属化学分析、非金属化学分析、金相分析、气体分析、光谱分析和盐雾试验等。

    由于扩建初期未严格按照基建程序办事和受计划投资额的限制,造成各动力站容量不足和部分土建及设备项目的缺漏现象。工厂采取补充设计和争取其它资金来源等措施进行弥补,扩建了空压站,补建了煤气表房、污水处理房和电解液池棚屋等,购置安装200公斤熔炼炉和自制100吨米高能高速锤等大型设备,并充实了理化试验设备。

    看了一圈,杨万立等人感慨着,老杨非常可惜的说道:“假如9涡扇8能够坚持下来,运10能够坚持下来,不在82年就停止,估计现在都能有更好的改进了。上.海这里的工业基础,在全国来说都是数一数二的,通过运10最重要的是培养起了一支专业的技术人员队伍,可惜现在两个项目通通下马,后续发展即使有麦道82也难以为继啊!”

    张龙根无奈沉痛的说道:“我们也理解国家的困难,毕竟我们的基础还是太薄弱了,涡扇8也存在着难以解决的一些技术障碍!”

    “涡扇8有什么问题?”林强生问道。

    张龙根看了看身后的干部们,他身为当时航发项目的组长,当然也最了解,略微尴尬的对林强生说道:“涡扇8至始至终都存在漏油问题,我们的精加工能力一直达不到要求,而且这款发动机的设计确实落后了!”

    杨万立挺直了腰背,对林强生解释道:“涡扇8是60年代末的技术,设计落后是难免的。漏油这一块就比较严重了,涡扇的喷油嘴是个极其复杂的东西,是均匀分布在环形燃烧室内的数十个喷油孔组成的。由于燃烧室压力很大,点火器一经点火不需要连续工作,燃烧室始终有上千度的高温,空气和油料混合进来直接燃烧。因而为了将雾化燃油均匀喷入,喷油压力同样巨大,这对供油系统来说要求是很高的,密封做不好,这个东西就会漏油!”

    张龙根连连点头,说道:“对,杨总经理说得对,汽车气缸密封不好,会漏机油,但涡发密封不好就是漏燃油啊。加上现在国际上使用的大型客机都陆续采用了双发发动机,以减少燃料成本,这是大势所趋,而运10是采用4发发动机,经济性差,这也是下马的一个重要原因吧。”(未完待续。)

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